機器人鋼桶壓蓋機設計
岳翠萍,劉新樂,馮 巍,段文軍
(北京強度環境研究所,北京 100076)
摘要:軍用級鋼桶裝潤滑油需在潔凈間完成壓蓋生產,盡量減少污染物的排放,且對生產速度有較高要求,為此研發了機器人壓蓋機,該設備由機器人系統、蓋輸送系統、桶輸送系統及控制系統組成。探討了壓蓋頭工具的結構、系統的控制流程及關鍵部件的控制方法。
關鍵詞:機器人;壓蓋機;壓蓋頭結構;控制系統
1 系統組成
本系統的灌裝物料為航空發動機油,整個灌裝壓蓋過程在潔凈間完成,采用機器人代替人工,可以減少污染物。設備系統所有氣動驅動均將排氣收集集中排出到潔凈室外,采用潔凈氣缸,減小對灌裝物料的污染,其他部件和結構也均做特殊考慮和處理,盡最大限度減少對潔凈室的污染。我們采用鋼桶進行灌裝,塑料桶蓋進行密封,根據需求采用8頭直線灌裝機,并設計出相應的機器人壓蓋機。該壓蓋機適合用于直線式灌裝機,不適用于旋轉式連續出桶的灌裝機。
1.1 整機結構
機器人壓蓋機主要由機器人系統、蓋輸送系統、桶輸送系統及控制系統組成,如圖1 所示,機器人系統包括庫卡機器人、機器人壓蓋工具;蓋輸送系統包括振動式理蓋機、蓋輸送皮帶、分蓋氣缸、擋蓋氣缸;桶輸送系統包括桶輸送板鏈、前擋桶器、后擋桶器、桶身平擋板、桶身定位擋板。控制系統由機器人控制系統和PLC控制系統組成。
圖1?整體機器人壓蓋機組
1- 后擋桶器;2- 壓蓋工具;3-KUKA 機器人;4- 平擋板;5- 桶輸送板鏈線;6- 振動理蓋機;7- 分蓋氣缸;8- 蓋輸送線;9- 擋蓋氣缸;10- 桶身卡具;11- 前擋桶器
灌裝機灌裝完成的鋼桶出來后,減速光電感測到桶,桶輸送板鏈開始減速,前擋桶器伸出,8個桶都到位后,后擋桶器伸出,桶身平擋板、桶身定位擋板伸出。機器人工具有4 個壓蓋氣缸,灌裝機一次出來8 桶,機器人分兩次完成壓蓋,先取4 個蓋,壓前4 桶,再取4 個蓋,壓后4 桶,完成后桶身平擋板、桶身定位擋板縮回,前擋桶器縮回,桶進入裹包機進行下個工位動作。
1.2 主要關鍵部件
根據機器人壓蓋工具重量及運動范圍,選擇KR60-3 庫卡機器人,該機承載能力:60kg,最大工作范圍:2033mm,軸數:6,防護等級:本體IP65,電氣IP65,重復精確度:0.06 mm。
桶蓋如圖2中8為帶橡膠的桶蓋,根據桶蓋形狀,設計出機器人壓蓋工具,壓蓋體由氣缸連接板與鋁型材固定,位置可調;外套桶裝在壓蓋氣缸的伸縮桿上,中間裝有真空吸盤組件(彈簧緩沖支桿和波紋吸盤),用定位螺釘將真空吸盤組件與外套桶固定。一共4 組壓蓋體,均布在鋁型材上,中間由法蘭盤與機器人法蘭固定。理蓋機的出蓋速度為2500 個/h。桶輸送板鏈由變頻器控制,變頻器的減速時間設定為0.1 s,保證桶能夠平穩輸送,防止液體濺出。
根據桶型設計出桶定位板,保證桶的位置準確;根據桶蓋的形狀,設計出斜口擋蓋導向板,保證取蓋位置準確,滿足這兩點就可以大大提高機器人的壓蓋率。
圖2 機器人壓蓋頭工作結構
1- 壓蓋氣缸;2- 氣缸連接板;3- 壓蓋體;4- 外套桶;5- 定位螺釘;6- 緩沖支桿;7- 波紋吸盤;8- 帶橡膠的桶蓋
2 控制系統
控制系統由機器人控制系統和PLC 控制系統組成。機器人控制系統與PLC 控制系統之間通過IO,進行信息交互。
2.1 機器人控制系統
機器人控制流程如圖3 所示,機器人啟動后從HOME 點運動到取蓋位置上方等待,等到PLC發出蓋準備好信號,即機器人下去取蓋,到位后打開真空發生器,收到真空度信號,機器人去前4 桶的壓蓋位置上方等待;得到桶準備好信號,壓蓋頭氣缸下插,同時關閉真空發生器;延時1s 壓蓋頭氣缸縮回,回到取蓋位置上方等待取蓋,取完蓋后直接去后4 桶位置壓蓋,氣缸縮回同時向PLC 發出壓蓋完成信號。
圖3 機器人流程圖
2.2 PLC 控制系統
PLC 控制流程如圖4 所示,按下啟動按鈕后,啟動理蓋機、皮帶輸送機及板鏈線。兩組分蓋氣缸用一個電磁閥控制,前分蓋氣缸伸出,后分蓋氣缸縮回,調節氣缸的節流閥,保證每組氣缸的伸縮速度一致,而且讓前分蓋氣缸縮回速度慢于后分蓋氣缸的伸出速度,前分蓋氣缸的伸出速度快于分蓋氣缸的縮回速度。各擋蓋氣缸光電感測到蓋子判斷后面位置有沒有蓋,有的話就伸出,沒有就不動作,把蓋放到后面去。4 個擋蓋位均有蓋后,給機器人發送蓋準備好信號,機器人取走蓋后,判斷擋蓋位四個傳感器是否都無信號,說明蓋被全部取走,繼續放蓋,若有蓋未被取走,則放掉未取走的蓋后,再繼續放蓋。
按下啟動按鈕,后擋桶擋上,前擋桶打開,等待壓蓋位沒有桶后,前擋桶擋上,后擋桶打開,桶到減速位后,板鏈開始減速, 到壓蓋位,后擋桶擋上,板鏈停止,前后抱桶器抱桶,給機器人發送桶準備好信號。
圖4 PLC 流程圖
2.3 分蓋時間的計算
分蓋的時間很關鍵,既要滿足能夠順利分開理出來的桶蓋,又需要將分蓋的時間縮短至最短,使得蓋到位能夠達到最快。氣缸行程s=20 mm,使用活塞速度10~500 mm/s,按最快速500 mm/s計算,分蓋氣缸的最快動作時間t3=20/500=0.04 s,加上節流閥后,速度可調,但會低于此速度,即時間會加長。
8 頭灌裝主機的速度v ≥ 1200 桶/h,即每個節拍t=8°?3600/v ≤ 24 s。因為每個灌裝節拍需要取蓋壓蓋兩次,所以蓋輸送周期t2=t/2 ≤ 12 s。蓋的間距和桶的長度一樣,即l=171mm,從分蓋到末端第4 個蓋的總長L=656 mm。有蓋輸送皮帶速度
選擇皮帶電機功率為200 W、轉速n=1300 r/min,減速比i=20,輪盤直徑D=60 mm。有皮帶線速度
滿足條件(1)。
整個流程里每次放蓋的延時時間T=t1+t2+2t3,程序里的放蓋延時時間為Δt=t1+t2,有
即Δt<0.78 s,即PLC 程序里的延時小于780ms,而氣缸的速度會低于最快速,此延時時間會更小。
3 結束語
機器人壓蓋機對不同蓋的適應性較強,只需要更換壓蓋工具,就可以適應于不同廠家的要求,比如蓋的形狀不同,大小不同,甚至是結構形式的不同,或者是旋轉式上蓋,只要設計出相應的工具頭,就可以實現,靈活方便地壓蓋。機器人壓蓋機提高了客戶的勞動生產率,降低了勞動強度,但是成本還是相對較高,未來機器人成本降低了以后,會大大促進機器人在此領域的應用。
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